A、苯貯槽底層液的堿度
B、苯貯槽中苯的堿度
C、分析苯貯槽的底層液的SO2含量
D、分析苯貯槽中苯的SO2含量
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A、直接將堿溶液加入苯貯槽
B、直接在苯泵槽中加堿然后送至苯貯槽
C、通過(guò)離子交換再生的堿水混合器加堿到苯泵槽然后送至苯貯槽
D、直接在苯貯槽中加入固體燒堿
A、降低苯中含己
B、洗去苯中的硫銨
C、洗去苯中的二氧化硫
D、洗去苯中的有機(jī)酸雜質(zhì)
A、提高萃取效率
B、造成底部夾帶苯己
C、降低萃取效率
D、造成頂部夾帶殘液
A、調(diào)高轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速
B、降低轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速
C、保持轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速不變
D、降低苯己/工藝?yán)淠号浔?/p>
最新試題
堿管堵對(duì)蒸餾操作無(wú)影響,對(duì)蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
繪圖的比例沒(méi)有()。
()不是己內(nèi)酰胺成品含水量高的原因。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開(kāi)車(chē)時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來(lái)自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
造成堿管堵的原因有()。
閃蒸溫度過(guò)低將造成蒸餾系統(tǒng)真空下降。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。