A、反萃取工藝?yán)淠哼M(jìn)料含己高
B、蒸發(fā)氣相夾帶己內(nèi)酰胺
C、己水緩沖槽向工藝?yán)淠翰坜D(zhuǎn)料
D、補(bǔ)加的工藝水中含己高
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A、工藝?yán)淠汉焊邘缀踔荒苡烧舭l(fā)夾帶引起
B、工藝?yán)淠汉焊呷舨患皶r處理使夾帶更為嚴(yán)重
C、工藝?yán)淠汉焊邥绊懰腿⌒Ч?br />
D、操作中應(yīng)嚴(yán)格控制工藝?yán)淠汉?,不能過高也不能過低。
A、液態(tài)NaOH
B、NaOH溶液
C、液態(tài)純堿
D、純堿溶液
A、調(diào)節(jié)堿泵出口大小
B、調(diào)節(jié)堿泵進(jìn)口大小
C、調(diào)節(jié)堿泵沖程
D、調(diào)節(jié)堿槽收堿量
A、閃蒸下料流量
B、閃蒸下料堿度
C、蒸餾進(jìn)料流量
D、蒸餾進(jìn)料堿度
最新試題
蒸發(fā)真空跌會使閃蒸罐真空跌。
導(dǎo)致蒸餾系統(tǒng)餾分質(zhì)量差的原因有()。
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
堿管堵塞的處理方法為()。
己萃粗油進(jìn)料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設(shè)雜質(zhì)全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內(nèi)酰胺約()噸。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
常用的繪圖軟件有AutoCAD。
熱水系統(tǒng)溫度低的原因有()。