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A、降低重排反應(yīng)溫度
B、調(diào)整酸肟配比
C、減小萃取負(fù)荷
D、加強(qiáng)中和pH值控制
A、配比設(shè)置不當(dāng)
B、酸或肟調(diào)節(jié)閥、流量計(jì)卡死
C、溫度三通調(diào)節(jié)閥卡
D、循環(huán)泵跳停
A、先放盡冷卻水再放盡重排混合物
B、先放盡重排混合物再放盡冷卻水
C、只須放盡冷卻水
D、只需放盡重排混合物
A、將泄漏的冷卻器切出檢修
B、重排崗位停車卸料檢修
C、提高冷卻水壓力繼續(xù)開車
D、降低冷卻水壓力繼續(xù)開車
最新試題
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
一管道中有一個(gè)大小頭,內(nèi)徑為200mm和150mm,現(xiàn)測(cè)內(nèi)徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內(nèi)徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸配制SO3為8%的煙酸,已知98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所需硫酸/煙酸的體積比為()。
某精餾塔塔頂蒸出氣相量為A,回流量為R,出料量為D,則此塔回流比為()。
()是己內(nèi)酰胺裝置蒸餾系統(tǒng)壓力高的處理方法之一。
堿管堵后可用()進(jìn)行處理。
假設(shè)苯蒸餾進(jìn)料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時(shí)間為8000小時(shí),己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內(nèi)酰胺損失()。
()不是導(dǎo)至閃蒸罐壓力高的原因。
堿管堵對(duì)蒸餾操作無影響,對(duì)蒸餾餾份質(zhì)量有影響。
堿管堵塞的處理方法為()。