A、吸附系統(tǒng)切短循環(huán)處理,吸附塔切旁路,隔離吸附塔
B、降低抽余液塔側(cè)線抽出量,降低塔底熱源負(fù)荷,防止抽余液塔超溫超壓
C、減少抽余液塔的進(jìn)料量,降低抽余液塔操作負(fù)荷
D、在下次開工時(shí)應(yīng)仔細(xì)分析抽余液塔側(cè)線中的水和PDEB含量情況,才決定吸附塔是否進(jìn)料和是否向異構(gòu)化裝置進(jìn)料
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A、PX
B、C8A
C、PDEB
D、C7A
A、檢查裝置的氮封情況,并分析氮?dú)馄焚|(zhì),確保氮封正常
B、檢查解吸劑再生塔是否正常,塔底溫度若較高則相應(yīng)排放
C、檢查新鮮解吸劑質(zhì)量是否滿足要求,進(jìn)裝置前經(jīng)過白土處理
D、對進(jìn)裝置的解吸劑通過白土處理,除去羰基化合物和雜質(zhì)
A、爐膛溫度、煙氣溫度均上升
B、嚴(yán)重時(shí)油大量噴出燃燒爐膛正壓
C、煙囪大量冒黑煙
D、爐膛氧含量降低
A、立即熄滅加熱爐所有火嘴
B、停止進(jìn)料
C、向爐膛吹入滅火蒸汽
D、全關(guān)煙道擋板
最新試題
模擬移動(dòng)床中,在其它工藝變量不變的情況下,Ⅱ區(qū)回流比改變,對其它區(qū)域流量沒有影響。()
模擬移動(dòng)床中L4′/A負(fù)值提高時(shí),產(chǎn)品PX的純度將()。
某一吸附分離裝置的吸附劑容量為109立方米,非選擇性體積為505立方米,最長床層管線體積為1立方米。在旋轉(zhuǎn)閥步進(jìn)時(shí)間間隔內(nèi),一次沖洗液、二次沖洗液流過的體積分別為最長床層管線體積的1.3和0.5倍。已知該裝置的進(jìn)料流量為280m3/h,進(jìn)料中的非芳烴含量為10%,已知吸附劑的性能參數(shù)A/FA=0.8、L2/A=0.7、L3/A=1.5、L4/A=-0.25。試求該裝置在280m3/h進(jìn)料流量下的旋轉(zhuǎn)閥步進(jìn)時(shí)間?
模擬移動(dòng)床中,增大L2′/A,產(chǎn)品PX的純度將()。
哪些措施項(xiàng)目不能驗(yàn)收?
一個(gè)旋轉(zhuǎn)閥拱頂機(jī)械密封發(fā)生嚴(yán)重泄漏且已發(fā)生火災(zāi)時(shí),除了另一個(gè)旋轉(zhuǎn)閥離座和報(bào)警外,故障旋轉(zhuǎn)閥應(yīng)()。
透平壓縮機(jī)組開車過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速經(jīng)過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),隨著轉(zhuǎn)速的增加,機(jī)組的振動(dòng)()。
閥桿與閥體軛架的接觸部位應(yīng)()。
高壓鍋爐水中斷后,反應(yīng)加熱爐沒有聯(lián)鎖時(shí),異構(gòu)化反應(yīng)器應(yīng)()。
透平尾汽溫度高是由于復(fù)水系統(tǒng)的空冷器出口溫度高引起的。()