A、膠帶兩邊張力不平衡
B、煤流偏析引起
C、部分不轉(zhuǎn)
D、托輥轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活
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A、隨身攜帶測(cè)氧儀
B、工作時(shí)站在上風(fēng)處
C、檢查及堵塞漏氮點(diǎn)
D、氮?dú)馕kU(xiǎn)區(qū)加強(qiáng)通風(fēng)
A、精煤水分
B、系統(tǒng)風(fēng)量
C、產(chǎn)品細(xì)度
D、磨機(jī)設(shè)備磨損程度
A、工廠空氣
B、新鮮水
C、蒸汽
D、氮?dú)?/p>
A、多火咀、短火焰
B、火焰呈天藍(lán)色
C、爐膛明亮燃燒完全,煙囪不見
D、齊火苗、火餡不撲爐管
A、進(jìn)口閥微開,出口閥全部打開
B、進(jìn)口閥開一半,出口閥全部打開
C、注意勿使電動(dòng)機(jī)過(guò)負(fù)荷工作
D、先風(fēng)機(jī)無(wú)負(fù)荷啟動(dòng),然后逐漸打開進(jìn)口閘閥
最新試題
當(dāng)氣液比提高時(shí),液相的()更多地進(jìn)入氣相中,而氣體在反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間遠(yuǎn)低于液相停留時(shí)間,這樣就減少了小分子的液化油繼續(xù)發(fā)生裂化反應(yīng)的可能性,卻增加了液相中大分子的瀝青烯和前瀝青烯在反應(yīng)器內(nèi)的(),從而提高了它們的轉(zhuǎn)化率。另外,氣液比的提高會(huì)增加液相的(返混程度),這對(duì)反應(yīng)也是有利的。
煤直接液化工藝中的主要工藝變量是()、()、()、溶劑與煤之比、溶劑質(zhì)量及催化劑添加率。
煤液化進(jìn)料泵機(jī)組在VFD、控制下進(jìn)行操作,操作保證的參數(shù)為流量。控制的允許工作范圍為22.5Hz~74.5Hz。當(dāng)VFD、出現(xiàn)故障時(shí),該泵的操作立即自動(dòng)轉(zhuǎn)入()工況。
質(zhì)檢報(bào)粒度分析時(shí)只記錄小于5um和大于90um的值就可以。
所選用的反應(yīng)操作壓力取決于要求的()。高的()有助于提高()作用,也有助于降低()反應(yīng)和結(jié)焦。
熱風(fēng)爐的燃料為燃料氣管網(wǎng)來(lái)的燃料氣,燃燒空氣由助燃風(fēng)機(jī)提供。
攪拌器不允許帶負(fù)荷啟動(dòng)。
煤粉收集器設(shè)置有可調(diào)啟動(dòng)壓力并能自動(dòng)復(fù)原的泄爆門和完善的自控系統(tǒng)。
本設(shè)計(jì)中采用氮?dú)庾鳛槊悍凼占鞯那迕悍蹥庠础?/p>
液化備煤精煤倉(cāng)的有效容積為520m3,可貯存精煤460t,可供磨煤機(jī)生產(chǎn)9個(gè)小時(shí)。